采用ABFT曝氣生物流化池污水處理工藝處理蘭州煉油化工總廠所排放的含硫、催化劑污水,檢測結(jié)果表明當(dāng)水與載體的有效接觸時間為23.13小時,進水水質(zhì):CODcr 1100mg/L、NH3-N 200mg/L、SS 100mg/L、揮發(fā)酚30mg/L、硫化物30mg/L、石油類20mg/L,經(jīng)ABFT生化處理后出水水質(zhì):CODcr 100mg/L、NH3-N 0.228mg/L、揮發(fā)酚0.034mg/L、硫化物0.018mg/L、SS 64.8mg/L,各項水質(zhì)指標(biāo)都能達(dá)到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8918·1996)中的一級標(biāo)準(zhǔn)。
某公司東區(qū)在煉油生產(chǎn)和催化劑生產(chǎn)過程中排放的廢水,主要含有硫化物、揮發(fā)酚石油類物質(zhì)、高氨氮化合物以及大量的金屬粒子等。尤其是揮發(fā)酚和硫化物的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般微生物的抑制極限,并且氨氮含量也超過了傳統(tǒng)生化處理方法處理值。含硫廢水與催化劑廢水的混合比例1:3.5。水質(zhì)見表1,表2。處理水量16000立方米。
表1含硫廢水水質(zhì)
污染指標(biāo)
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石油類(mg/L)
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硫化物(mg/L)
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揮發(fā)酚(mg/L)
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COD (mg/L)
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PH值
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最大值
最小值
平均值
|
43500
27.5
637.28
|
8400
8.0
690.24
|
500
20
122.4
|
11400
675
8725.28
|
14
1
9.06
|
項目
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石油類
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硫化物
|
揮發(fā)酚
|
懸浮物
|
氨氮
|
COD
|
BOD
|
PH值
|
最大值
最小值
平均值
|
35
0.2
3.2
|
0.65
0
0.008
|
0.23
0
0.01
|
17102
100
4382
|
2001
100.1
773.3
|
730
43.88
188.6
|
10.53
0.13
1.74
|
12.9
1.8
6.87
|
1.1、 微生物、酶與載體的自固定化技術(shù)
微生物、酶與載體的自固定化技術(shù)是借助由高分子材料合成的載體上帶有的氨基、羧基、環(huán)氧基等活性基團與微生物肽鏈氨基酸殘基作用,形成離子鍵結(jié)合或共價鍵結(jié)合,從而將微生物和酶固定在載體上,同時載體上“空間懸臂”的引入,旨在減少載體背景對所固定微生物代謝增殖形成的空間障礙,為其提供了代謝增殖的生存空間。
1.2、高效微生物載體
高效微生物載體是一種且有空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子合成材料,這種材料帶有氨基、羧基、環(huán)氧基等活性基團,在污水中具有良好的穩(wěn)定性和物化性能,其空隙率為96%以上,固定化微生物后的載體密度接近于水的密度,微生物負(fù)載量大,高達(dá)18.40g/L,容積負(fù)荷可高達(dá)16kg BOD/m.d,比表面積為23.3m/g。這種載體,由于其結(jié)構(gòu)的特點,可使污水、空氣和生物膜得到充分摻混接觸交換,生物膜不僅能大量地在微生物載體內(nèi)坐床,保持良好的活性和空隙可變性,而且在運行過程中氣體在三維流動的污水帶動下,互相碰撞并被處于蠕動狀態(tài)的微生物載體不斷切割成更小的氣泡,增加了氧的利用率,可減小曝氣量。因此它具有切割氣泡能力強,空間體積利用率大,無死區(qū)等特點,是當(dāng)前微生物載體的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
2.1、設(shè)計進水水質(zhì):
CODcr 1100mg/L NH3-N 200mg/L
石油類 20mg/L 硫化物 30mg/L
PH 6-7 揮發(fā)酚 30mg/L
2.2、設(shè)計出水水質(zhì):
設(shè)計出水水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級排放標(biāo)準(zhǔn),見表3。
項目
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NH3-N(mg/L)
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BOD(mg/L)
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SS(mg/L)
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COD(mg/L)
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PH值
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含量
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15
|
20
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70
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100
|
6.9
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2.3、工藝流程(圖略)
含硫、催化劑污水按一定比例在調(diào)節(jié)池內(nèi)混合,經(jīng)加藥裝置加藥(PAM)后,在沉淀池內(nèi)使泥水分離。清液自流進入ABFT生化系統(tǒng)進行生處理,部分生化池內(nèi)定時定量加藥(氨氮的去除需加藥),沉淀池內(nèi)的污泥離心脫水后外運,ABFT生化出水直接達(dá)標(biāo)排放。
2.4、主要構(gòu)筑物及說明:
2.4.1調(diào)節(jié)池:主要作用是將含硫污水和催化劑污水在池內(nèi)均勻混合,能使污水水質(zhì)均勻穩(wěn)定的進入生化處理裝置。
2.4.2沉淀池:主要作有是將加藥預(yù)處理后的泥水分離。
2.4.3 ABFT生化處理池:ABFT池為該污水處理裝置中的主要處理單元,污水中可溶性污染物的去除都在該單元內(nèi)實現(xiàn),生池水停留時間23.43h,氣水比30:1。
3.1 經(jīng)ABFT工藝處理后的出水水質(zhì)較好,去除了原有廢水的臭味,水質(zhì)清澈透明,其出水水質(zhì)完全可以達(dá)到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的一級標(biāo)準(zhǔn)(見表3)。
3.2 運行成本:主要包括人工費、藥劑費、動力費。其直接運行費用為2.18元/噸污水。
4.1 該污水處理工藝在設(shè)計上采用物化法和生化法相結(jié)合的工藝過程,同時兼顧活性污泥法、生物膜法和固定化微生物技術(shù)長處,因而對水中污染物的去除效果好。
4.2該工藝技術(shù)的成功運用不會給周邊環(huán)境帶來二次污染,屬綠色清潔工藝。
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