新華網(wǎng)蘭州9月15日電(記者連振祥、譚飛)作為亞洲最大的鎳鈷生產(chǎn)企業(yè),金川公司被譽(yù)為“共和國金娃娃”。近年來公司將循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的核心理念,不僅一些主要生產(chǎn)要素和工藝流程已在企業(yè)內(nèi)部開始循環(huán),而且延伸到企業(yè)外圍促成了區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的大循環(huán),資源、環(huán)境與效益實(shí)現(xiàn)了“三贏”。被稱為“中國的一個驕傲”。
資源綜合利用:從優(yōu)先采富到吃干榨盡
在金川公司采訪,記者發(fā)現(xiàn),無論是資源的開發(fā),還是“三廢”的治理,都是按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)減量化、再利用、資源化的原則在運(yùn)行,做到了低消耗、低排放和高效率。“金川公司現(xiàn)在的核心競爭力來自對資源的綜合利用和循環(huán)使用。”金川公司總經(jīng)理汪海洲說。
但是記者了解到,資源綜合利用和循環(huán)使用這條路走起來并不輕松,金川公司在50年發(fā)展過程中經(jīng)歷了一個從優(yōu)先采富到貧富兼采、循環(huán)利用的演變。
“優(yōu)先采富時,由于技術(shù)所限,貧礦資源無法得到充分利用,在礦石中所占比重也不大。”金川公司科技開發(fā)部經(jīng)理劉玉強(qiáng)介紹,2000年后,出于保護(hù)性開采我國鎳資源的需要,金川公司開始探索按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化”原則,實(shí)施貧富兼采,逐步提高資源利用效率。
實(shí)現(xiàn)資源綜合利用、循環(huán)使用的關(guān)鍵是技術(shù)驅(qū)動。2000年以來,金川公司已累計投入資金54億多元,圍繞鎳資源綜合利用,先后開展了600余項(xiàng)公司級科研攻關(guān)課題,并相繼建成了銅合成爐和富氧頂吹鎳熔煉爐,專門用來消化金川的貧礦資源。“從選礦廠出來的低精礦石,直接進(jìn)入熔煉爐來消化。金川公司過去是貧礦采得少還吃不完,現(xiàn)在有了富氧頂吹鎳熔煉爐,貧礦越采越多,基本都消化了。”頂吹爐車間主任李光說。
尾礦砂和冶煉渣在很多礦山企業(yè)被視為廢棄物,但在金川公司卻被視為寶貝。“尾礦砂和冶煉渣可以說是金川公司的第二礦山。”劉玉強(qiáng)說,“50年中,金川公司積累了超過1億噸的尾礦砂,其中大約內(nèi)含60余萬噸鎳、40余萬噸銅。每年還要產(chǎn)生含鐵40%左右的鎳銅爐渣250萬噸,截至2009年已經(jīng)累計堆存了2600多萬噸。這些廢渣中含有大量的鎳、銅、鈷以及鐵。”
以“資源化”為原則,金川公司開展了尾礦砂再選和冶煉渣綜合利用研究,爐渣可以進(jìn)入選礦廠再次輪回,重新選冶,每年從爐渣里提取的銅超過1萬噸。目前正在規(guī)劃利用這些爐渣建設(shè)年產(chǎn)100萬噸合金鋼生產(chǎn)線,該項(xiàng)目建成后,金川冶煉渣中鐵資源的回收率將達(dá)到90%以上,鎳、銅、鈷的回收率均達(dá)到95%以上。
“金川公司資源的綜合利用,一直是建立在科技進(jìn)步的基礎(chǔ)上。”汪海洲說,“目前金川公司的自產(chǎn)礦石和外購原料中近20種有價元素得到回收利用,是技術(shù)的進(jìn)步提高了我國鎳資源利用的深度和廣度,做到了吃干榨盡。這就是‘中國驕傲’的內(nèi)涵。”
資源循環(huán)使用:環(huán)境硬約束擠壓出效益空間
走進(jìn)現(xiàn)在的金昌市,天是藍(lán)的,水是清的。但是,幾年前,金昌不是這樣。
“有一次,公司第三小學(xué)正在上課,煙氣飄到了學(xué)校。老師提醒孩子說煙氣來了,孩子們很害怕,紛紛鉆到了桌子底下。”金川公司化工廠技術(shù)科科長劉世和給記者講了這樣一個故事,“這讓職工們很傷心,也從另一面說明了二氧化硫煙氣的危害。”
“金昌曾經(jīng)是全國13個資源型缺水城市之一,2003、2004連續(xù)兩年被原國家環(huán)保總局列為全國‘十大空氣污染嚴(yán)重城市’。”金昌市環(huán)保局局長石春山介紹,這和金川公司有關(guān)。
每生產(chǎn)1噸鎳,大約產(chǎn)生7噸二氧化硫;每冶煉1噸銅,大約產(chǎn)生2噸二氧化硫,金川公司每年產(chǎn)出的二氧化硫達(dá)百萬余噸,可是去年實(shí)際排放的只有4.99萬噸,其余的都回收利用,制成了硫酸。
?。玻埃埃赌暌詠?,金川公司共投入12億元進(jìn)行二氧化硫污染治理,先后實(shí)施了銅冶煉煙氣綜合治理以及回轉(zhuǎn)窯煙氣配套制酸等項(xiàng)目,形成了與鎳、銅冶煉生產(chǎn)相配套的二氧化硫煙氣綜合回收利用設(shè)施。
“目前,金川公司硫酸生產(chǎn)能力達(dá)到210萬噸。”劉世和介紹,近兩年來,金川公司硫酸產(chǎn)量逐年增加,二氧化硫回收利用率達(dá)到95.93%,較“十五”末減排51.5%。“制酸量的增加,使二氧化硫排放量逐年下降,金昌市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到國家三級標(biāo)準(zhǔn)。”石春山說,這也使金昌市提前一年完成了“十一五”環(huán)境減排目標(biāo)任務(wù)。
二氧化硫的回收利用給金川公司帶來了效益。“2007年,公司的硫酸銷售收入達(dá)到了8億多元,基本上就收回了當(dāng)時制酸設(shè)施的投入。”劉世和說。
污水回收處理更使金川公司嘗到了資源循環(huán)利用的甜頭。污水處理成本是1.1元/噸,而新水的價格是2.6元/噸。“去年金川公司的全部用水量是6300萬噸,而其中中水的利用量就達(dá)到1174萬噸。”金川公司污水處理站主任劉磊告訴記者,“回用1174萬噸中水,與購買新水相比,每噸節(jié)約1.5元,單這一項(xiàng)就為公司創(chuàng)效益1761萬元。另外,污水處理過程中每天產(chǎn)生6噸左右的污泥,內(nèi)含3%的鎳,直接送去冶煉。”
記者了解到,作為用水大戶,近年來金川公司不斷加大工業(yè)水的重復(fù)和循環(huán)使用,按照“清污分流、一水多用”的原則,投入近5.7億元用于節(jié)約用水綜合技術(shù)改造,先后建成了5萬噸/日廢水處理和中水回用工程、8000噸/日含鎳廢水處理站,去年金川公司工業(yè)水重復(fù)利用率達(dá)88%,工業(yè)污水治理率達(dá)到100%,萬元產(chǎn)值水耗年均下降12.1%。廢水處理和回用,有效地緩解了金昌市的供水矛盾。
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